某公司7條新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)所有生料磨和煤磨均采用某系列立磨,共17臺(tái)。有7臺(tái)磨機(jī)在投產(chǎn)一年左右,選粉機(jī)就出現(xiàn)電流波動(dòng)大、伴有異常噪聲、細(xì)度控制困難及振動(dòng)偏大等現(xiàn)象,停機(jī)后檢查發(fā)現(xiàn)選粉機(jī)下軸承燒壞。經(jīng)車(chē)間和設(shè)備部共同分析后,進(jìn)行了改進(jìn)。
一、故障原因分析過(guò)程
(1)下軸承燒壞是由軸承質(zhì)量問(wèn)題引起的可能性較小,因?yàn)樯陷S承從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)燒壞的現(xiàn)象。
(2)裝配或安裝問(wèn)題的可能性也較小。在磨機(jī)安裝試車(chē)到正常運(yùn)行初期,均沒(méi)有出現(xiàn)選粉機(jī)異常振動(dòng)和細(xì)度控制困難的現(xiàn)象,而均是在磨機(jī)運(yùn)行一年左右才出現(xiàn)該故障。
(3)潤(rùn)滑B良以及密封效果差的可能性較大。選粉機(jī)上、下軸承是采用手動(dòng)油脂潤(rùn)滑泵加油的。從損壞的軸承外觀來(lái)看,軸承上殘留的油脂J少且已干涸,軸承保持架和滾珠磨損嚴(yán)重。但是,對(duì)于選粉機(jī)上、下軸承的潤(rùn)滑,車(chē)間和班組一直都相當(dāng)重視,每班都嚴(yán)格地按照加油制度加注規(guī)定油脂,而且油脂都是加入了油管的,按理不應(yīng)該出現(xiàn)軸承缺油。Z后將選粉機(jī)錐體下方軸承以及軸承端蓋拆掉后才發(fā)現(xiàn),油管的出口并沒(méi)有到達(dá)軸承的位置(相距50mm),更為重要的是油管和軸承沒(méi)有統(tǒng)一的密封裝置,油脂雖不斷地加入油管,但并沒(méi)有直接加到軸承上,沒(méi)有密封裝置也就沒(méi)有形成壓力,所加油脂根本沒(méi)有進(jìn)入到軸承內(nèi)部,而是在軸承外一層一層地壘起來(lái)了,沒(méi)有起到潤(rùn)滑的作用。
二、改進(jìn)措施
改進(jìn)的主要目的就是要把油脂加到軸承上,還要使軸承能得到很好的密封從而使?jié)櫥纬蓧毫樌M(jìn)入軸承內(nèi)部。
(1)用H接的方式把潤(rùn)滑脂的油管接長(zhǎng)50mm,使油管伸到軸承的位置。
(2)下軸承下方已經(jīng)有了軸承端蓋,能起到密封的作用,所以B須在下軸承的上方制作一個(gè)密封裝置。測(cè)量選粉機(jī)Z心軸作為內(nèi)徑、測(cè)量下軸承靠上方約30mm位置的錐體內(nèi)圓作為外徑,用3mm厚的鋼板制作一個(gè)密封環(huán),并沿Z心線(xiàn)均分割成3塊,將其焊在錐體的內(nèi)圓上。并保證密封環(huán)的內(nèi)圓與Z心軸有5mm的間隙,在間隙中固定毛氈使其密封。同時(shí)潤(rùn)滑油管需穿過(guò)該密封環(huán)。
改進(jìn)前后選粉機(jī)下軸承處結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
圖1 立磨選粉機(jī)下軸承處結(jié)構(gòu)
三、改進(jìn)效果
自改進(jìn)以來(lái),使用的時(shí)間長(zhǎng)的有四年,短的也有兩年,只要保證正常潤(rùn)滑和巡檢,沒(méi)有再出現(xiàn)過(guò)軸承燒壞的現(xiàn)象,選粉機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)可靠。
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