解決回轉(zhuǎn)烘干機筒體前端的變形開裂問題
①首先加工好用以更換的筒體前端,記段筒體長度選擇為1300mm。該段筒體在端口處加焊了外法蘭圈及支撐板20塊,支撐板均布支撐法蘭圈。這樣,增加了端口處的強度,克服了原筒體端口強度減弱而產(chǎn)生的上述問題。在筒體的另一端加工好HJ坡口。為防止筒體變形,在無法蘭圈一端加米字支撐。
②停機后拆除正面框及凸形密封圈,在距筒體前端1300mm處(此長度等于已備好的筒體前端長度),架好劃針,盤動烘干機使筒體旋轉(zhuǎn)一周,此時,劃針在筒體上留下一圈清晰的劃痕,這條線即是筒體前端的氣割線。另外,要在距原筒體端口1500mm處架米字支撐,防止割除筒體前端后,新的端口處產(chǎn)生變形。
③按劃線氣割筒體,卸下已變形的前端,在保留烘干機筒體的端口處開HJ坡口清理此坡口及端口毛刺。
④起吊事先備好的那段筒體(正面框及密封圈等須初步復(fù)位,不要影響以后的裝配),與保留烘干機筒體的端口對接,找正、點焊、調(diào)整校正,控制筒體前端徑向和軸向公差,在原機規(guī)定的范圍內(nèi),即可進行HJ。選用與筒體材料性能相近的EDMn型奧壓體高錳鋼焊條HJ,旋轉(zhuǎn)筒體,圓周對稱部位兩人同時HJ;內(nèi)外焊縫交替HJ,即外縫焊一層,內(nèi)縫焊一層。每層焊縫厚度不大于5mm。由于實施了上述HJ工藝,YX地控制了筒體的HJ變形。
該烘干機更換前端后,使用兩年后檢查端口部分,未發(fā)現(xiàn)裂口變形,這說明,端口的法蘭圈發(fā)揮增加強度、控制端口變形作用。這段時期烘干機運行正常,前端的擋料圍等裝配件也未出觀松動脫落故障。因烘干機故障而停機的時間大為減少。
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